quarta-feira, 24 de dezembro de 2014

Organizador de Ferramentas

Como a maioria da minha bagunça agora está concentrada dentro de um "container", achei que era a hora de começar a organizar as minhas ferramentas. A ideia básica foi prender uma chapa de madeira na estrutura, para suportar o peso das ferramentas, e com ganchos em "L" organizar as ferramentas por tipo. Assim fica tudo visível e à mão.

 
Ainda tem espaço sobrando que será completado com chaves inglesas, chaves de biela e martelos. Assim que terminar coloco a nova foto.

terça-feira, 25 de novembro de 2014

Brincando sério com VHDL (I2C 8bits IO expander)


Uma empresa, para a qual presto serviços regularmente, me contatou para "clonar" um componente simples que estavam tendo dificuldades de obter. Até ai nada de mais, só que tinha um porém: precisavam de dois componentes clonados por encapsulamento PLCC44 e o desenvolvimento precisaria caber em um pequeno CPLD de 32 ou 64 macro células.

Encapsulamento Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC):


O componente a ser clonado é um expansor de 8 bits com barramento I2C, e descobri várias implementações dele na internet. Assim dei uma olhada básica e fiz a minha implementação. Apanhei muito com a sintaxe do VHDL pois parece uma mistura de linguagem PASCAL com C.
Utilizei neste projeto um componente da família MAX3000 da fabricante ALTERA. Depois que implementei o componente em VHDL, descobri que podia armazená-lo como um componente de biblioteca e reutilizá-lo quantas vezes fosse necessário. Assim criei um novo projeto e adicionei dois elementos do componente que criei o componente clonado e duplo.
Para transformar uma implementação, seja esquemática ou VHDL, no QUARTUS que é o compilador da ALTERA é necessário:
Menu File --> Create / Update --> Create Symbol for Current File.
Depois é necessário dar um nome para o arquivo de extensão .BSF
 Em outro projeto posso utilizar quantos componentes eu precisar:


As áreas rasuradas são para preservar a confidencialidade do projeto.

Esse é o projeto final com os dois componente I2C que são responsáveis por expandir um novo conjunto de 8 bits. Pode-se notar que deixei cada componente com possibilidade de endereçamento individual através dos pinos A2 até A0. Ao lado são apresentados os resultados do projeto: 66% de uso do componente e 68% de pinos utilizados. É bem possível que possa ser inserido um terceiro componente, mais isso fica para uma próxima vez.

Foram gastos em torno de 20h neste projeto e o novo componente está sendo testado pelo cliente.

 
Agora o cliente tem um novo componente a sua disposição, totalmente reconfigurável dependendo somente de suas necessidades.


quarta-feira, 5 de novembro de 2014

Casinha de obra com cara de container

Estava precisando urgentemente de um espaço para guardar as tralhas que estão sobrando dentro da casa e da F75. Ainda mais agora que o pequeno herdeiro está a caminho e vai querer ter o seu cantinho. Tem um tempo que já estava olhando uns destes containers e faltava só encontrar um que coubesse no orçamento. A minha esposa achou um no site do OLX com tamanho de 3 x 3m de base e 2,7m de altura. Eu queria um maior, mas esse já me quebra o galho. A parte divertida foi o transporte já que precisamos separá-lo em duas partes e dois fretes.

Segue as fotos da operação:

Foto da primeira metade:

Programa Meia Casa Meia Vida


A outra parte só veio a noite:

Colocação da telha no teto:


Fechamento das paredes:

As paredes e o teto foram rebitadas. No tetos eu utilizei além dos rebites uma cola para vedação de calhas para evitar entrar água. Nas frestas do telhado e do chão vou colocar espuma expansiva. Por fim falta só colocar os vidros da janela para entrar alguma claridade.

terça-feira, 30 de setembro de 2014

As vezes sobra até parte hidráulica pra fazer

Minha esposa é veterinária e tem uma clínica com pet shop, e vive me reclamando de problemas com a pressão da água. Hora tá muito forte e quando liga o segundo chuveiro fica fraco e por vai.

Primeiro descobri que a linha que abastece os chuveiros está ligada diretamente na entrada de água da casa e assim não tem como controlar o excesso ou a falta de pressão. Após muita pesquisa decidi por fazer uma linha exclusiva de água que vem direto da caixa d´água e abastecer os dois chuveiros.

Aproveitei uma troca de espaço físico que fizemos no banho, num feriado, e implementei a nova tubulação com canos de 50mm. Por sorte o novo espaço físico possuía uma chaminé para lareira que terminava muito próximo da caixa d´água.

Segue a fotos da empreitada:

Colocação do flange de 50mm na caixa de 1000 litros:


Continuação da tubulação até próximo ao vão da chaminé:


Tivemos que fazer um buraco na parede para permitir a decida do cano até a sala de banho:

Decida do cano na sala de banho:


Os azulejos ainda estava secando e a paredes faltava ser pintada. 

Visão da tubulação de água, cano marrom, para os dois chuveiros juntamente com a parte elétrica, eletroduto preto, concluída:


Detalhe do registro geral de 50 mm, do registro individual de 34mm, do disjuntor de 40A e da ligação elétrica com fio de 6 mm na fase e 10mm no neutro:


Agora sim, paredes pintadas:


Por fim instalei uma boia de alta pressão na caixa d´água o que garante que a mesma sempre esteja cheia e com a pressão estável. Não tirei fotos do processão pois já era noite eu eu tava atrasado na tarefinha. Deixei o registro geral fechado e aguardei 24h para secar a cola. Aproveitamos o feriado de 20 de setembro aqui no RS, então não precisamos fechar o banho para a reforma.

O sistema do banho está operando a umas três semanas sem nenhuma ocorrência de problema e espero que continue assim. Notei que quando colocamos os chuveiros no circuito, a pressão da água caiu um pouco, mas nada crítico em relação a estabilidade da vazão de água que agora temos.

Para essa tarefa, não tem como fazer sozinho então convoquei a meu ajudante mor: Pai Roque. Que foi de grande valia e tem bastante experiência em hidráulica também.



MOD de vídeo para o TK90X

Um bom tempo atraz montei um pequeno circuito, nesse link, que permitia que o TK90X pudesse ser ligado a entrada de vídeo composto das TVs atuais. Isso facilita pois antigamente os mini computadores e vídeo games pessoais eram ligados a entrada da antena da TV e normalmente sintonizados no canal 3 ou 4. Porém tinha ficado uma sequela que ainda não tinha resolvido: toda a vez que a imagem continha a cor preta, em sua maioria, a imagem se distorcia e de vez em quando perdia o sincronismo da tela.

Comecei por revisar o circuito e logo notei que o capacitor de eu utilizei no emissor do transistor estava com o valor bastante alterado. Devia ser 220uF (micro Farads) e eu tinha colocado um de 10uF no seu lugar. Primeiro troquei por um de 100uF e verifiquei que o comportamento do vídeo já tinha melhorado consideravelmente. Por fim com um capacitor de 220uF , valor correto, pude enfim ver a imagem perfeita na tela da televisão. Provavelmente eu devo ter confundido no esquema o capacitor de 220uF com um que está próximo a ele no valor de 10uF da parte do MOD de áudio.

Detalhe da montagem "estilo livre"


Depois com mais tempo eu organizo o circuito para que caiba corretamente dentro da caixa metálica do modulador de vídeo.

Agora é carregar alguns programas e aproveitar a jogatina:

 Tela de abertura do RoboCop:

Tela do COMANDO:
 
Tela do GUNFRIGHT:


Por fim a tela de 7" automotiva e retrátil que eu uso no TK90x:



T+




quarta-feira, 24 de setembro de 2014

Balança a pilha ... ... ... agora é bivolt !!!!

Recebi da esposa a "difícil" tarefa de recuperar uma balança a pilha que parou de funcionar e de colocar uma fonte externa bivolt.

Material necessário:
  • Balança
  • Fonte 6V 1A bivolt
  • conector para a fonte externa.
  • 30 minutos
  • ferro de solda + estanho
Como a balança utilizava 4 pilhas pequenas, isso me indicou a tensão que precisava para alimentar a balança: 4 x 1,5V = 6V

Com as 4 pilhas a balança funcionava por vários meses, então o consumo de corrente devia ser pequeno. Optei por uma fonte com corrente de 1A.


Desmontando a balança, descobri que as pilhas haviam vazado e o fio (preto) do negativo se desconectou do suporte de pilha. Motivo pelo qual, nem com pilhas novas e contatos limpos, não funcionava mais. 

Aproveitei para eliminar totalmente o suporte de pilhas desconectado o fio (vermelho) do positivo também.

Detalhe dos fios que iam para o suporte de pilha. Ficavam presos juntos aos fios da célula de carga da balança por meio de uma amarrilha:


Detalhe dos fios que iam para o suporte de pilha e agora irão para o conector da fonte externa:


Detalhe do furo que fiz para receber o conector da fonte:


Detalhe do conector utilizado, que é compatível com a fonte que comprei:


Ao fundo pode-se ver alguns hieróglifos de programação ... kkkk

Utilizei o voltímetro do multi-teste para descobrir a polaridade da fonte e fazer a ligação correta dos fios da balança.

Detalhe do conector da fonte depois de montado e fixo:


Até parece original de fábrica !!!


 
Olha ai o resultado:



Fiz alguns testes com pesos conhecidos e aparentemente está tudo ok.

Menos uma coisa ocupando espaço no quarto da bagunça !!!

sexta-feira, 12 de setembro de 2014

Recussitando meu TK95

Primeiro post de eletrônica e informática !!!!
 
Quando estava na metade do segundo grau, lá por 1988, lembro de ter ganhado um TK95 para começar a me aventurar no mundo da informática. O tempo foi passando e de tanto fuçar no se hardware acabei queimando o bichinho. Lembro que a sua placa ficou por anos jogada num canto até que foi pro lixo.

Ano passado resolvi comprar outro pra brincar. Como não achei o TK95 acabei comprando dois TK90X, que é o irmão menor com teclado de borracha, um com defeito modelo 48K e outro funcionando modelo 16K.

Passei a participar de foruns para saber das novidades para o TK e neles descobri duas interfaces muito legais: a TK128 que amplia a memória e DIVIDE que permite a carga através de cartão compac flash.

Como somente o meu modelo de 16K estava funcionando a maioria dos programas que tentava carregar falhava, problema que a TK128 resolveu.

Abaixo tem a foto do mostro tornando a vida:


A placa maior, na cor verde, é a CPU que está no centro da foto. Abaixo está o teclado provisório com a matriz de teclas de 8 por 5. Mai acima a placa vermelha é a TK128 que aumenta a memória para 128KB. E por fim a placa azul que é o DIVIDE que permite a carga de programas armazenados em uma memória do tipo compact flash.

Foto da tela:

A interface de 128K também deixa o TK compatível com modelo de 128 inglês. A DIVIDE realiza a carga dos programas em menos de 1 segundo o que na minha época levava dezena de minutos, pois era tudo via fita K7 e gravador ....


Como não gosto muito do gabinete do TK90X quero ver se arranjo o do TK95, ou providencias talvez um de acrílico transparente para deixar as placas visíveis. O teclado ainda estou pensando como vou fazer.

Em breve coloco mais fotos com novidades.

segunda-feira, 9 de junho de 2014

Galão de Shampoo com torneira


Recebi uma solicitação , da mulher, para colocar uma "torneira" em um galão de shampoo de 50 litros que  o pessoal utiliza no Pet Shop. O principal detalhe é que o produto não é liquido e sim bem viscoso. Esse produto precisa ser transferido para recipientes menores.

Resolvi utilizar o mesmo sistema que coloquei na minha caixa de água, flange de 50mm com registro de esfera, quando preciso remover a água para a sua limpeza.

Comprado o material era a hora de meter a mão na massa, quero dizer galão:

Com a serra copo fiz um furo um pouco maior que o necessário de 50 mm


Para colocar o flange vou precisar abrir uma janela em algum lugar:
















Definição da janela a ser aberta na parte superior do galão:


 Definição dos cortes:




Fixação do flane:



Aproveitei para colocar uma dobradiça e um puxador na janela que foi aberta:








Pronto !!! Mais um produto inédito. Agora quando um galão novo chega, ele é transferido para o galão com "torneira" que distribui para os outros menores.




sexta-feira, 23 de maio de 2014

Lava e Seca

A máquina de lavar e secar roupas está fazendo um barulho infernal, até parece uma betoneira de obra !

Depois de umas rápidas pesquisas na internet, muita gente informa que depois de um ou dois anos , isso depende do uso, os rolamentos começam a apresentar problemas e precisam ser substituídos.

Encontrei um vídeo muito legal onde o técnico mostra em detalhes o que fazer. E o mais legal é que fez em menos de 40 minutos. A marca é igual e o  modelo é bem parecido com a que tenho.


Empolgado com a rapidez do cara fazendo o serviço me empolguei com a atividade terapêutica e de cunho social lá para casa.

Não vou detalhar o processo de desmontagem, que foi baseado no vídeo acima. Gostaria de destacar as dificuldades que tive e o processo de remontagem.

Durante a desmontagem descobri que era necessário soltar primeiro os dois parafusos que ficam na parte da tampa do filtro de pelos da máquina. Assim a tampa plástica inferior se solta e é possível acessar dois parafusos que soltam a frente com a porta. O parafuso ,cabeça 17mm, que fica no eixo do cesto e  faz a fixação do rotor  deu bastante trabalho e só consegui removê-lo depois de desmontar a câmara plástica onde fica o cesto. No resto foi só seguir o vídeo.

Era assim antes:



Detalhe do que sobrou dá máquina depois de desmontada:


Imagina a  cara da minha esposa quando chegou em casa e viu o que sobrou dá máquina. Passado o susto, pude mostrar o resultado do que estava fazendo a máquina parecer uma betoneira.

Olha ai a peça defeituosa:



Pelo visto o retentor já era e os rolamentos estavam danificados. Melhor trocar o conjunto todo para garantir uma maior vida útil do todo. Como não tenho os ferramentas para extração de rolamento e não queria utilizar a técnica mostrada no vídeo, levei a peça em uma assistência técnica e solicitei a troca do retentor e dos dois rolamentos. Aproveitei também para comprar os amortecedores de choque, mais isso eu comento depois.

No total gastei R$ 300, 00 em peças,  R$ 90,00 de mão de obra e uma hora me deslocando até a assistência técnica.

Olha ai as peças novas colocadas:



Que diferença !!! Parece Nova !!!

Agora que vem a parte divertida, montar tudo de volta de forma correta.

Primeira coisa é remontar a cuba onde o cesto gira. Melhor se for em um lugar com bastante espaço, pois as peças não são pequenas.


Não fui eu só que achei, mas a primeira coisa que o meu cunhado disse foi: a peça do centro parece a millennium-falcon do star wars.


Cesto colocado dentro da cuba de lavagem


Essa parte da montagem das duas metades da cuba de lavagem é chata por que tem um monte de parafusos ...


 Fixação da primeira parte do motor e parte elétrica do aquecimento da água:


Fixação da segunda parte do motor e duto por onde passa o ar quente:


Hora de preparar a máquina para receber a cuba de lavagem, já aproveitei e troquei os amortecedores de vibração:


Detalhe da instalação de um dos amortecedores:


Encaixe da cuba no interior da máquina através das duas molas laterais de sustentação:


Fixação dos três amortecedores na cuba:


Ligação da 1ª mangueira:


Fixação da chapa da frente:


Fixação da 2ª e 3ª mangueiras da bomba de água e sensor de nível:


Colocação da borracha de vedação na parte da cuba:


Depois de bem encaixada a borracha de vedação é necessário colocar em volta a cinta de aço com mola de retração que aparece no banco de madeira.

Ligação da 4ª mangueira:


Ligação da 5ª mangueira: Esta tinha sujeira em seu interior sendo necessário fazer uma limpeza


Montagem da parte de secagem da roupa por ar quente:


Limpar bem este local, pois acumula muito resto de fio. Não esquecer de ligar os sensores e conexão da resistência de aquecimento:


Colocar a tampa do tudo de secagem e terminar de montar o circulador de ar. Limpe as aletas do circulador de ar. Não esquecer de ligar o fio de alimentação do circulador de ar:


Aproveitei para tirar uma foto mostrando como fica a cinta com mola que faz a fixação da borracha de vedação:


Já é possível a fixação dos dois contrapesos de cimento, que fazem com que a máquina não sai correndo pela casa quando ela está em operação de centrefugação:


Tá começando a ficar com cara de máquina de lavar novamente.

Fixação da 6ª mangueira, fica em baixo do dispensador de sabão:


Colocar no lugar o dispensador de sabão:


Com o dispensador no lugar começa a chuva de mangueiras para conectar

Conectar a 7ª mangueira indicada pela simbologia "IV"


Conectar a 8ª, 9ª e 10ª  mangueira indicada pelas simbologias "I", "II" e "III"


Com isso todas as dez mangueiras foram conectadas. Quase nos finalmente ...

Colocação da frente com a porta deixa a máquina com cara de cada vez mais completa:


Colocação do painel de controle:


Cuidado para não esquecer de ligar o cabo que fica no sensor de porta fechada.

Terminar de colocar a borracha de vedação junto a frente da lavadora e colocar o cabo de fixação com mola:


Todo cuidado deve ser tomado para que a borracha fique perfeitamente encaixada e assim ofereça a vedação necessária para o funcionamento da máquina.

Momento da verdade !!! Vou deixar a parte inferior e superior da máquina aberta para fazer alguns testes e verificar como ela se comporta. Se houver algum vazamento tenho como visualizar facilmente.


Coloquei em um ciclo curto de lavagem e secagem e a máquina se comportou maravilhosamente bem. Sumiram os barulhos de betoneira e até as minhas duas gatas , Mit e Rebeca, pararam de se esconder de medo da máquina.

Terminei montar as tampas inferior e superior e dei por entregue a obra.

Gastei no total de 4 horas para desmontar e mais umas 5 horas na remontagem

Contrariando todas as expectativas dos parentes e amigos, a máquina está perfeita agora.

Até a próxima ...